車用堇青石蜂窩陶瓷催化劑載體的制備與性能研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、堇青石陶瓷(2MgO·2Al2O3·5SiO2)具有熱膨脹系數低、穩(wěn)定性高、抗熱震性能好等一系列優(yōu)點。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展,利用堇青石制備汽車尾氣用催化劑蜂窩陶瓷載體,無疑具有廣闊的應用前景。然而天然礦物中堇青石含量很少,目前主要通過在不同粘土中添加滑石及其他氧化物燒結而成。國外一般采用一次燒結法制備,制備過程復雜而且工藝難度大,但制備所得堇青石的熱膨脹系數較小;對于國內,通常采用的是兩次燒結制備法,制備所得堇青石的熱膨脹系數較大

2、,應用受到了局限。
   本研究采用一次燒結法來制備低熱膨脹系數堇青石蜂窩陶瓷,重點研究了原材料的配比、燒結制度、添加劑和后期酸處理等對堇青石性能的影響,并借助XRD與SEM分別進行了相組成分析與表面形貌和微觀組織觀察。通過比較熱膨脹系數、燒結性能和抗壓強度等性能參數,最終確定了最佳制備工藝。結果表明:
   1.當MgO、Al2O3和SiO2三者質量分數比為堇青石理論配比(13.7wt.%MgO、34.9wt.%Al2

3、O3和51.4wt.%SiO2),且燒結溫度為1350℃、保溫時間為4h時,所制各樣品中堇青石相含量最高、熱膨脹系數最小且抗壓強度最高;SEM及XRD分析結果表明在這一燒結工藝下堇青石合成基本完成,且無其他雜相生成,陶瓷體內氣孔密集而均勻;
   2.以淀粉作為造孔劑。隨著添加量的增加,堇青石的氣孔率不斷增加而熱膨脹系數呈先減后增的趨勢,當添加量為10wt.%時,堇青石的氣孔率為39.48%,熱膨脹系數最小,為1.163×10-

4、6℃-1。但當淀粉添加量大于10wt.%時,堇青石抗壓強度急劇下降,這與造孔劑的加入對基體強度的破壞有關;
   3.隨著助溶劑TiO2添加量的增加,堇青石的熱膨脹系數呈先減后增的趨勢。當TiO2的添加量為2wt.%時,堇青石的熱膨脹系數最小,為1.039×10-6℃-1。分析表明TiO2的添加會明顯降低堇青石的氣孔率,因此其作用值得進一步探討;
   4.隨著酸處理時間的增加,堇青石熱膨脹系數不斷降低,但酸處理導致氣孔

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