液化氣芳構化催化劑改性、評價及工業(yè)化模擬設計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、液化氣芳構化反應為液化氣的利用提供了新的途徑,不僅可以制取高辛烷值汽油組分,并且未反應部分還滿足車用液化氣標準。
  本文首先以常規(guī)液體浸漬法用Zn、Ag、K離子對HZSM-5進行改性,考察Zn、Ag、K離子改性以及金屬負載量對芳構化性能的影響,采用吡啶吸附紅外(Py-IR)、X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、比表面測定(BET)對改性前后的HZSM-5分子篩的物化性質進行分析。
  根據(jù)催化劑評價系統(tǒng)要求與液化氣芳

2、構化工藝特點,搭建了芳構化催化劑評價裝置,實現(xiàn)了溫度、流量自動化控制,從催化動力學研究角度確定了反應管直徑(10mm)、催化劑顆粒直徑(1mm)、床層高度(50mm),進行芳構化分析。
  根據(jù)微反獲得的實驗數(shù)據(jù),進行了年產10萬噸液化氣芳構化工業(yè)裝置的Aspen模擬及設計。在相同處理量的情況下,對兩種催化劑進行了投資以及產品收益進行估算,最終設計了一套液化氣年處理量10萬噸的工業(yè)配套裝置。
  結果表明:(1)金屬組分的負

3、載未對催化劑的形貌、晶體結構以及孔結構造成影響,但是隨著負載量的增加催化劑B酸、L酸以及總酸量均下降。(2)通過考察Zn、Ag、K離子負載量對HZSM-5催化劑在液化氣芳構化反應中的影響,得出以下結論,在380℃、0.2MPa、進料質量空速為2h-1反應條件下,當Zn負載量為2.3%時,表現(xiàn)出了較好的芳構化性能,芳烴收率62.5%,液化氣轉化率70%,母體芳烴收率和液化氣轉化率分別為40.7%和49.1%,當Ag負載量為1.8%時,有較

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