液氧泵事故_第1頁
已閱讀1頁,還剩4頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、VP72406L型液氧泵,材質(zhì)為銅和不銹鋼;迷宮密封;電機功率144kW、轉(zhuǎn)速3275rmin;是為2800m3h空分設(shè)備配套的進口機組。2000年1月投產(chǎn)。1事故經(jīng)過2003年4月14日操作工在記錄18:00報表時,發(fā)現(xiàn)P01液氧泵電機軸承溫度有上升趨勢。18:1l當(dāng)班組長請求總調(diào)度室切換液氧泵,此時軸承溫度已達到報警值95℃。18:34P01液氧泵自動聯(lián)鎖跳車,而且起火。立即緊急撲救。事后檢查發(fā)現(xiàn)液氧泵軸承上有電機燃燒時留下的粘稠黑

2、色膠狀物,冷箱內(nèi)外也因為燃燒和后來的救火工作而殘留有大量污漬。推斷是由于P01液氧泵電機軸承抱死而引起電機起火并燃燒,最終導(dǎo)致P01液氧泵迷宮密封全部燒壞,已經(jīng)不能正常使用??辗周囬g立即對液氧泵進行修復(fù),電氣車間積極解決備件,并迅速將組裝好的新電機運抵現(xiàn)場。2003年4月17日16:00,將液氧泵與電機組裝、檢修合格后交付使用。操作工對液氧泵進行吹除、加溫、預(yù)冷等工作,準(zhǔn)備試車投用。20:16:04進口閥開啟l%,試液氧泵電機正反轉(zhuǎn)。當(dāng)

3、確認(rèn)正轉(zhuǎn)后,20:16:13給液氧泵輸入負(fù)荷20%;再逐漸加到50%、70%;20:16:3l輸入負(fù)荷90%。此時液氧泵又起火了。20:16:44停運液氧泵、關(guān)進口閥,數(shù)秒內(nèi)迅速完成閥門處理?,F(xiàn)場火焰有2.3m高,火光沖天,在消防官兵的幫助下,費時20min才將火勢控制住。2事故損失事故損失情況:液氧泵進口處不銹鋼鋼絲軟管完全燒壞;不銹鋼進口(與泵連接處)彎頭燒穿;泵中間體上氧進口至排氣口之間外圓面較短弧面燒傷;泵殼體外罩內(nèi)側(cè)氧進口至排

4、氣口之間較短弧面嚴(yán)重?zé)龎模灰貉醣玫闹虚g體與第一級導(dǎo)流器之間四氟骨架密封圈燒壞;第一級導(dǎo)流器與第二級導(dǎo)流器間O型圈炭化粉碎;筒體上部排氣接頭前后均燒壞,且接頭后斷裂;回流閥KV7704接線盒完全燒壞,密封閥橡膠罩完全燒掉;液氧泵冷箱內(nèi)有大面積燒傷痕跡,局部冷箱鋼板有多處裂紋;液氧泵整體損壞,價值226.7萬元;144kW進口電機燒壞,價值14.8萬元。另外,不銹鋼閥門、法蘭及管道接頭損失。約價值3萬元;滅火器約價值2萬元;冷箱清洗劑、補焊

5、花費約l萬元。合計損失約250.5萬元。3事故原因兩次事故定性為重大設(shè)備事故。3.14月14日事故原因電機的軸承損壞導(dǎo)致軸承溫度快速升高,使電機發(fā)生抱死現(xiàn)象,而此時電機仍要運轉(zhuǎn)卻轉(zhuǎn)不動,這就引起了電機漆包線的過流、過熱現(xiàn)象并導(dǎo)致電機線圈起火。但普通的電機起火并沒有這些事故那么嚴(yán)重。根據(jù)事后從液氧泵迷宮密封全部燒壞的現(xiàn)象來判斷,可能在事故發(fā)生時現(xiàn)場還有液氧或氣氧泄漏,泄漏部位可能在液氧泵迷宮密封、液氧進出口不銹鋼膠織軟管和周圍閥門接頭等處

6、,所以導(dǎo)致電機和液氧泵燃燒。3.24月17日事故原因先后共組織有關(guān)單位召開了3次事故分析會,最后確認(rèn):事故由液氧泵電機軸承質(zhì)量問題引起。液氧泵的第一臺新電機2002年11月lO日投用,2003年4月14日發(fā)生故障,半年即發(fā)生電機負(fù)荷端軸承燒毀并引起電機起火事故。另一臺液氧泵的新電機于2003年5月24日投用,2003年7月11日(運行約1.5個月)即發(fā)生液氧泵軸承溫度急劇升高和卡澀現(xiàn)象(盤不動車),被迫停運、更換軸承。為避免類似事故的再

7、次發(fā)生,同時根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議,制造廠家免費再提供液氧泵及電機;另外保證所選用的潤滑脂的保質(zhì)期和所提供的軸承的質(zhì)量。滅,燃爆過程的儀表記錄見復(fù)印件。這次液氧泵燃爆后幸好緊急切斷閥能及時切斷,并且閥門的質(zhì)量可靠,沒有泄漏,撲救也及時,火勢得到控制,如果緊急切斷閥不能及時切斷或稍有泄漏,后果不堪設(shè)想。2、損壞情況21泵進口處編織軟管燒毀。22與泵連接的液體進口彎頭燒穿。23泵中間體氧進口至排氣口之間外圓面燒損。24泵殼體外罩的內(nèi)側(cè)面從氧進口

8、至排氣口之間嚴(yán)重?zé)龘p。25泵中間體與第一級導(dǎo)流器之間聚四氟乙烯密封圈燒壞。26第一級導(dǎo)流器與第二級導(dǎo)流器之間“O”型圈燒成碳化。27泵殼排氣口接管接頭前后均燒壞,接管燒穿。28回流閥KV7704接線盒完全燒壞,橡膠罩破裂燒毀。29泵冷箱內(nèi)有大面積燒傷,局部還有裂紋。具體可看如下照片:3、分析液氧泵燃爆后淮化技術(shù)人員試著分析事故原因,有的說因軟管最薄弱,先爆裂然后引起燃燒,火從進口向排氣方向擴展;有的說是排氣口先炸后燃燒,一直燒向進口方向

9、,直至軟管燒毀;也有人認(rèn)為泵內(nèi)沒有可燃物質(zhì),是泵外先燃再引起液氧泵爆炸,眾說不一。我們于20030420上午到現(xiàn)場。進現(xiàn)場調(diào)查和兩次分析會得出如下結(jié)論。3.1.首先肯定過程是先燃后爆:如果是先爆則爆炸有二種情況:一種是物理爆炸,另一種是化學(xué)爆炸。物理爆炸一般有一個儀表可以記錄的升壓過程,但儀表沒有超壓的記錄?;瘜W(xué)爆炸的速度極高,有可能儀表來不及反映,但這樣的爆炸一定有爆炸的碎片,并斷口齊平。斷口同主應(yīng)力方向垂直,斷口處可見金屬本體顏色,

10、而現(xiàn)場檢查沒有任何碎片,斷口處只能看到覆蓋著的氧化層,可參看照片復(fù)印件。另外如果是超壓爆炸,則爆炸的能量是很大的。對進口管其爆破壓力:Pb管pipe=2SσbD=2448565=67.15MPa爆破能量:Eb管pipe=2.5Pb管pipeV[1(1Pb管pipe)0.2857]98.1=55616kj(相當(dāng)于11公斤TNT的爆炸能量)。對波紋管爆破壓力:Pb波pipe=(5~10)Pw=10~20MPaEb波pipe=2.5Pb波pi

11、peV[1(1Pb波pipe)0.2857]98.1=7257~8854kj(也要相當(dāng)于1.47~1.78公斤TNT爆炸的能量)。這樣大的爆炸能量釋放不可能讓冷箱蓋完好無損,而僅僅是一只閥門的橡膠罩爆破。從進口管斷口處管壁減薄情況來看,斷口處管壁有一個明顯減薄過程見下圖:由此可以判斷管道內(nèi)部先燃燒,當(dāng)金屬溫度升到某一值,金屬強度降低到不能承受系統(tǒng)壓力(進口系統(tǒng)有一定的液柱壓力)時,管道被漲裂爆破,這樣的爆炸其釋放的能量不會太大。3.2.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論